【CBX750Fのマフラーエンド加工】
自分のマフラーはエンドが無い状態の車体でしたので加工しました。
【作業手順】
自分の手元に来た状態で、この様にエンドがありませんでした。
DIYで入手可能なパイプ受け(35mm)をマフラーに差し込み、隙間に
ステンレス板10mmX80mmX0.2mmを入れてマイナスで打ち込みます。
ステンレス板で10.5cmの円盤を作成し、同じく25mmのパイプ受けを付けます。
取り付けにはリベットを使います。
マフラーへの取り付け穴は、半径40mmで90度づつ4mmの穴を開けます。
あとは耐熱パテを盛りつけてリベットでマフラーに取り付ければ完了です。
ヤフオクでインナーサイレンサーを2個を落札して取り付ける事にした。
実際には径が合わないとか、奥まで入らないのが判明。
長さについてはパイプをカットし、径の不足分をグラスウールで補った。
サイレンサーの内径が太いので画像の様なものをセットし、金属用パテで固定した。
サイレンサーを合わせながらリベット穴を調整しリベット固定を実施。
乾燥後に塗装をすれば完璧・・・・かな?
2年程、問題無く走行出来ていたのだが、ある日、東北自動車道を走行中にエンジンが
吹かなくなったばかりか、発進すら出来なくなった。
原因はエンドピース部に挿入した塩ビ・パイプの変形であった。
後で判った事なのだが排気熱で汎用サイレンサーの内壁が溶けた為に排気熱が塩ビ・パイプに
直撃・加熱されて変形した事が判明した。
数ヶ月後、純正マフラーをゲットしたので交換する事にした。
交換の際に並べてみた。
左が本来の純正で、右が加工していたマフラーである。
エンドピース部を見ると、かなりの違いがあった事が判明した。
元々、本来の形状を知らなかったから仕方ないのかも知れない。
取り付けた結果、低音が強くなり更に音も大きくなった。
その効果か、加速性やアイドリングの安定性が向上している事が判った。
燃費については計測中なので暫く先になると思われる。
今までのマフラーは無理が祟ってか、底部の溶接部分が脆くなって穴が空いた。
突っつけば面白いほど穴が広がる。